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问题分析 某钢厂中400mm机组是以生产中号角钢和槽钢为主的型材机组,年产量65万吨,其中槽钢产品规格为638~1208,产量约占总产量的25%。成品槽钢的分段作业采用1台400t冷剪机进行。槽钢剪切质量对后续工艺,特别是焊接质量影响较大,若剪切断口处存在塌肩、毛刺、撕裂、切斜等缺陷,则会使槽钢对接时存在较大缝隙,影响焊接质量,特别是强度指标,从而造成较大的隐患。 安钢垂400mm机组随生产节奏和产量的提高,上述剪切缺陷越来越突出,剪切质量内控达标率仅为94.2%。而且剪刃的使用寿命越来越短,平均每班更换一次,造成生产成本和职工劳动强度增加。针对这些问题,从工艺、技术和操作上进行了认真分析,并提出了相应改进措施,取得了较好效果。
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针对冷床冷却速度慢的问题,在冷床区增加了水雾风机来提高冷床区的冷却速度,又在剪机前一个倍尺处增加了一组水雾喷头,降低槽钢剪切部分的温度,从而避免了因钢温高而造成的剪切缺陷。 针对槽钢剪刃设计存在的问题,结合生产实际情况,将剪刃设计为图2所示的形状(以100#槽钢为例)。上剪刃宽度由100mm改为99mm,减少上剪刃在左右方向的间隙,改善槽钢两角部的剪切质量;下剪刃两角部圆弧尺寸由R8mm改为R7mm,提高两角部的剪切重叠量,改善槽钢肩部剪切质量;下剪刃上边宽度由79mm改为80mm,下边宽度由97mm改为94mm,使下剪刃腿端斜度小于槽钢成品孔型斜度,这样在腿部剪切时,腿部上、下方向上不会同时受力,从而减少剪切力,改善剪切质量。 通过对各规格槽钢实际剪切质量和剪切间隙进行数据回归分析,制定了每种规格的剪切间隙规范,具体为:63#槽钢为0.20~0.30mm、80#槽钢为0.20~0.35mm、100#槽钢为0.25~0.35mm,120#槽钢为0.25~0.40mm,并做出厚度为0.20~1.00mm的不同垫片。每次更换剪刃时,先测量间隙,再选择相应的垫片,确保剪切间隙控制在工艺要求范围内。
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库存方面,上周本地库存为17.5万吨,较前一周0.7万吨。对于后市,由于市场具有较大不稳性,且下游需求尚未真正回暖,商家目前对反弹仍持观望心态,出货意愿明显,预计短期内本地热轧价格将维持震荡上行,但切莫盲目乐观。150家会员钢铁企业日均产粗钢173.5万吨,环比减产2.46万吨,减幅1.4%;日均产生铁169.62万吨,环比减产4.78万吨,减幅2.74随着6月底集中的时点过去,7月钢厂减产检修情况明显增多。据不完全统计,截至7月2日,(不包含唐山地区)有27家钢厂对32座高炉近期检修,影响日均铁水产量9.2万吨。预计7月粗钢日均产量会出现较明显下降。6月钢铁行业购进价格指数跌至40.1%,较5月回落3.1个百分点,连续18个月处于50%以下的收缩区间内。该指数经过两连升后于5月升至13个月以来的点,但本月再度转头向下,显示原料市场又现下行格局。